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染化污水處理廠案例分析

             來(lai)源:上虞(yu)華杰環保有限公司 閱讀:2557 更新時間:2011-04-12 15:43

詳細信息
項目名稱 染化污水處理廠案例分析
建設地點 建設起始時間 建設結(jie)束時間
建設性質 新建 工程投資 廢水性質(zhi)
處(chu)理規模 進水水質 出(chu)水(shui)水(shui)質
處理(li)工藝(yi) 運行費用(yong) 承包范圍
工程(cheng)說明

某染化污水處理廠位于浙江省某市精細化工園區內,曹娥江口以東的杭州灣南岸圍墾灘涂地上。廠區總占地面積為282344.61 m2

污水處理廠設計規模10 萬m3/d,設計分成三組并聯運行,每組設計流量為3.3 萬m3/d ,其中調節池、公用設施及泵房等按10 萬m3/d規模一次建(jian)成,折板絮(xu)凝池(chi)、渦凹氣浮(fu)池(chi)、厭氧池(chi)、組(zu)合式(shi)MSBR生化反應池(chi)一期工程只建(jian)設其(qi)中(zhong)(zhong)一組(zu)。進入(ru)污(wu)水(shui)處理廠的工業廢水(shui)和生活污(wu)水(shui)的大致比(bi)例為4∶1。其(qi)中(zhong)(zhong)工業廢水(shui)以染(ran)料、醫(yi)藥(yao)、化纖等生產廢水(shui)為主,約(yue)占90%。設計出水(shui)水(shui)質達到《污(wu)水(shui)綜合排放標(biao)準》(GB8478-96)中(zhong)(zhong)規定的染(ran)料行業二級(ji)排放標(biao)準。

1 工藝流程

采用物化-生化組(zu)合處理(li)工藝。物化部分采用混凝氣(qi)浮,生化部分采用厭(yan)氧和組(zu)合式MSBR反(fan)應池。其(qi)工藝流程見圖(tu)1。

圖1 處理(li)工藝主(zhu)流(liu)程(cheng)示意

2 主要構(gou)筑物、設(she)備及(ji)參數(shu)

2.1 調節池

調節(jie)池按10 萬(wan)m3/d規(gui)模一(yi)次建成,2座,單(dan)池有效水深4.5 m,容積(ji)12 500 m3,停(ting)留時間6 h。采(cai)用空(kong)氣攪拌,強度(du)為(wei)0.6 m3/(m2·min)。

2.2 折板絮凝池

共3組,每組并聯(lian)2格(ge)(ge)。總停(ting)留(liu)時(shi)間8 min,每格(ge)(ge)絮(xu)凝池分3段,一(yi)段為異波折(zhe)板,設(she)計流(liu)(liu)速為0.32 m/s;二段為同波折(zhe)板,設(she)計流(liu)(liu)速為0.15 m/s;三段為平行垂(chui)直折(zhe)板,設(she)計流(liu)(liu)速為0.08 m/s。每格(ge)(ge)平面尺寸為18 m×1.3 m,單池有效水深4 m。

2.3 渦凹氣浮池

采(cai)用美國(guo)CAF-525型渦凹(ao)氣(qi)浮成套工藝(yi)。水(shui)池(chi)采(cai)用鋼筋混凝土結構,共3組(zu),每(mei)組(zu)并聯2格。氣(qi)浮池(chi)上設散氣(qi)葉輪、刮渣機(ji)、螺旋推(tui)進器等設備(bei)(bei)。每(mei)套設備(bei)(bei)總功率10.1 kW,包括曝氣(qi)機(ji) 4臺(tai),單臺(tai)流量(liang)525 m3/h,刮渣機(ji)1臺(tai)。每(mei)格水(shui)池(chi)尺寸為22.1 m×4.28 m×1.84 m,有效容積138 m3,停留(liu)時間12 min。

2.4 厭氧池

厭(yan)(yan)(yan)氧(yang)池(chi)采用鋼筋(jin)混凝土結構,共3組,每組分3格(ge)(ge)完全獨立的(de)矩(ju)形池(chi)。為(wei)保證厭(yan)(yan)(yan)氧(yang)處理效(xiao)果(guo),池(chi)內污水(shui)(shui)上下交錯流動,同時(shi)設(she)潛水(shui)(shui)攪拌(ban)器,每臺(tai)功率7.5 kW,每格(ge)(ge)設(she)4臺(tai)攪拌(ban)器。厭(yan)(yan)(yan)氧(yang)池(chi)停留時(shi)間(jian)為(wei)6 h,有效(xiao)水(shui)(shui)深(shen)6 m,每組水(shui)(shui)池(chi)尺寸(cun)為(wei)60 m×2 4 m ×6.8 m。為(wei)提高厭(yan)(yan)(yan)氧(yang)池(chi)內的(de)污泥(ni)濃(nong)度(du),池(chi)內設(she)置自由擺動型(xing)彈(dan)性立體(ti)填料(liao)(liao),填料(liao)(liao)體(ti)積占厭(yan)(yan)(yan)氧(yang)池(chi)有效(xiao)容積的(de)30%。

2.5 組合式MSBR生化反應池

組合式生化反應池共3組,采用鋼筋混凝土結構。每組反應池為一矩形水池,用隔墻分為缺氧區,主曝氣區,序批區(2個)。工藝結構見圖2。污水連續進入缺氧區、主曝氣區,然后進入序批區,兩個序批區交替充當沉淀池周期運行。若序批區A沉淀出水,則序批區B 進行缺氧、好氧和靜止沉淀等序批反應。序批區B在進行缺、好氧反應的同時,回流混合液進入缺氧區與原污水混合。半個周期結束后,序批區A和序批區B的功能交換,剩余污泥在序批區沉淀出水的后期排放。

圖2 MSBR組合(he)生(sheng)化池工藝結構示意

組合式(shi)生(sheng)化反應(ying)(ying)池的主要參數(shu)為:每組設計流量3.3 萬m3/d,反應(ying)(ying)池尺寸74 m×45 m ×6.8 m,有效(xiao)(xiao)水(shui)深6 m。缺氧(yang)區(qu)有效(xiao)(xiao)容積(ji)(ji)3 240 m3,停留(liu)時間(jian)2.3 h;主曝(pu)氣區(qu)有效(xiao)(xiao)容積(ji)(ji)10 260 m3,停留(liu)時間(jian)7.4 h,MLSS 3.5 g/L,泥齡(ling)40 d,污泥負(fu)荷(he)0.13 kgBOD/(kgMLSS·d);序批(pi)區(qu)有效(xiao)(xiao)容積(ji)(ji)3 240 m3,停留(liu)時間(jian)2.3 h,混合液回流比1 00%~300%,MLSS 3.5 g/L,污泥負(fu)荷(he)0.08 kgBOD/(kgMLSS·d)。

3 調試運行

由于一期工程(cheng)只(zhi)(zhi)完成設(she)計規模的1組,因(yin)此只(zhi)(zhi)對單(dan)組工藝流程(cheng)進(jin)行調(diao)試,設(she)計進(jin)水(shui)流量(liang)為3 .3 萬m3/d。

3.1 預處理

預(yu)處理部分的調(diao)試工(gong)作主要包括(kuo)調(diao)節進水pH、調(diao)整折板絮凝池進水流量、混凝劑聚合(he)氯化鋁(PAC)和(he)助(zhu)凝劑陰離子聚丙烯酰胺(PAM)投(tou)加量,以(yi)及考察氣浮(fu)池的運行效果。

現(xian)場試驗時(shi)進水(shui)pH 7~9,COD 700~1 000 mg/L,流(liu)(liu)量(liang)800 m3/h,PAC投(tou)加(jia)(jia)量(liang)500 mg/L , PAM投(tou)加(jia)(jia)量(liang)5 mg/L,COD去除(chu)率25%~30%。對原(yuan)(yuan)設(she)計做了兩方面(mian)的(de)(de)改進:①將(jiang)原(yuan)(yuan)設(she)計流(liu)(liu)量(liang)調(diao)整為800 m3/h。因為廢水(shui)流(liu)(liu)速過(guo)快,氣浮(fu)池(chi)(chi)出水(shui)帶渣(zha)很嚴重,導(dao)致(zhi)COD去除(chu)率下降;②原(yuan)(yuan)設(she)計中PAM直(zhi)接投(tou)加(jia)(jia)在氣浮(fu)池(chi)(chi)前(qian)端的(de)(de)曝氣室內(nei),發(fa)現(xian)由于PAM反應時(shi)間不夠(gou),絮凝體結合不完全。故將(jiang)PAM投(tou)加(jia)(jia)點(dian)前(qian)移至折板(ban)絮凝池(chi)(chi)的(de)(de)第三段(平行(xing)垂直(zhi)折板(ban)段),增長(chang)其反應時(shi)間,取得了較好的(de)(de)效果(guo)。

3.2 生化處理

生化(hua)調試最(zui)關鍵的(de)是反(fan)應池(chi)(chi)的(de)啟動(dong)。污(wu)(wu)(wu)泥(ni)的(de)培養(yang)馴化(hua)采用接種培養(yang)法,即在厭(yan)氧(yang)池(chi)(chi)和(he)MSBR 反(fan)應池(chi)(chi)中加入其它污(wu)(wu)(wu)水(shui)處理廠的(de)泥(ni)漿(干污(wu)(wu)(wu)泥(ni)與廢水(shui)攪和(he)),開(kai)動(dong)MSBR池(chi)(chi)回流污(wu)(wu)(wu)泥(ni)泵進行(xing)內(nei)循(xun)環。每日(ri)干污(wu)(wu)(wu)泥(ni)的(de)供應量為80 t,糞便污(wu)(wu)(wu)水(shui)8 t。根據出(chu)水(shui)COD和(he)微生物相(xiang)的(de)變(bian)化(hua),間(jian)隔幾日(ri)往厭(yan)氧(yang)和(he)好氧(yang)池(chi)(chi)內(nei)分(fen)別添加尿(niao)素(su)500 kg和(he)過磷酸鈣100 kg。減(jian)小(xiao)厭(yan)氧(yang)池(chi)(chi)攪拌強度,每格池(chi)(chi)中只(zhi)開(kai)一個攪拌器,每隔12 h切(qie)換一次(ci),改善掛(gua)膜(mo)效果(guo)。MSBR好氧(yang)池(chi)(chi)溶(rong)解氧(yang)控制(zhi)在1.5~2.5 mg/L。此后隔天(tian)排(pai)出(chu)部分(fen)上清(qing)液(ye)(600~1 000 m3)并(bing)加入新的(de)污(wu)(wu)(wu)水(shui),逐步(bu)加大負(fu)荷,此階段(duan)不排(pai)泥(ni)。培養(yang)期間(jian)通過鏡檢密切(qie)觀察(cha)MSBR池(chi)(chi)中微生物相(xiang)的(de)變(bian)化(hua);同時進行(xing)進、出(chu)水(shui)水(shui)質(zhi)及反(fan)映活性污(wu)(wu)(wu)泥(ni)性能指標的(de)測定(ding)。

10天(tian)之(zhi)后(hou)觀(guan)(guan)(guan)察,SV沉降比為4%左右(you),出(chu)水(shui)COD仍較高。通(tong)過鏡(jing)檢觀(guan)(guan)(guan)察到菌膠(jiao)團比較松散(san),原生(sheng)(sheng)動物(wu)(wu)較少。為此增加供應某污(wu)(wu)(wu)水(shui)處理(li)廠(chang)新鮮二沉池污(wu)(wu)(wu)泥(ni)80 t/d,共4天(tian)。10天(tian)之(zhi)后(hou)繼(ji)續(xu)(xu)觀(guan)(guan)(guan)察,鏡(jing)檢中出(chu)現(xian)了(le)輪蟲等后(hou)生(sheng)(sheng)動物(wu)(wu),但數量不(bu)是很多,這(zhe)表(biao)明污(wu)(wu)(wu)泥(ni)正在進(jin)一(yi)(yi)步馴化(hua)。再(zai)進(jin)一(yi)(yi)步提(ti)(ti)高BOD負(fu)荷(he)(he),開(kai)始以(yi)600 m3/h連(lian)續(xu)(xu)進(jin)水(shui),一(yi)(yi)天(tian)進(jin)20 h。這(zhe)段時期污(wu)(wu)(wu)泥(ni)增長速度很快,污(wu)(wu)(wu)泥(ni)SV 沉降比呈線性上升,出(chu)水(shui)COD一(yi)(yi)直(zhi)比較穩(wen)定。繼(ji)續(xu)(xu)提(ti)(ti)高負(fu)荷(he)(he)至800 m3/h,最終SV沉降比為15%左右(you),主(zhu)曝氣區污(wu)(wu)(wu)泥(ni)濃度為2 g/L。從直(zhi)觀(guan)(guan)(guan)上看,厭氧池組(zu)合填(tian)料微生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)掛膜狀況良好,MSBR池生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)污(wu)(wu)(wu)泥(ni)色澤(ze)呈淺黑色,鏡(jing)檢時原生(sheng)(sheng)動物(wu)(wu)與(yu)后(hou)生(sheng)(sheng)動物(wu)(wu)均較多,而且(qie)較活躍。

表1中列出(chu)了污水處(chu)理廠(chang)試運(yun)行(xing)4個月(yue)(yue)以來每(mei)月(yue)(yue)平均(jun)日污水處(chu)理情(qing)況,從(cong)中可以看出(chu)該處(chu)理系統有(you)(you)較強(qiang)的COD、BOD去除能力(li)。進水COD為874.6~991.2 mg/L,BOD為221.3~257.6 mg /L時,出(chu)水COD基本穩定(ding)在(zai)200 mg/L,平均(jun)去除率為79%左(zuo)右(you),BOD小于30 mg/L,平均(jun)去除率為89%左(zuo)右(you)。而進水pH普遍比較高,這(zhe)與設(she)計要求有(you)(you)很大的出(chu)入,在(zai)試運(yun)行(xing)期間幾乎(hu)就沒有(you)(you)開啟過加(jia)堿裝置,造(zao)成了設(she)備的極(ji)大浪費(fei)。

表1 試運行期間每月平(ping)均日污水處理(li)情(qing)況

4 結論和建議

(1)處理(li)(li)系統連續運行結果表明,處理(li)(li)以染料(liao)工(gong)業(ye)廢水(shui)為主的大中型污水(shui)處理(li)(li)工(gong)程(cheng)采用物(wu)化(hua)和生化(hua)組合的工(gong)藝路(lu)線是可行的,出水(shui)水(shui)質基本達到了排(pai)放標準(zhun)。其(qi)中MSBR生化(hua)池具(ju)有較高的COD,BOD去除率。

(2)工藝設計中應改進之處有:①提升泵房應改在調節池后便于加藥量的控制;②進水流量過大,氣浮池出水帶渣嚴重,由于污水以分散染料為主,建議將氣浮工藝改為沉淀工藝;③厭氧池可考慮與MSBR池合建,以節省土地資源及投資費用。考慮到該污水廠主要處理對象為染化廢水,可生化性較差,建議HRT應大于16 h;④因進水表面活性劑含量較高,造成MSB R生化池泡沫過多,引起了污泥上浮,嚴重影響生化池的正常運行,建議在MSBR池好氧區及主曝氣區增加消泡裝置,本調試過程中采用直接噴灑消泡劑,取得了良好的效果,但在操作上存在極大的不便;⑤出水色度仍比較高,應增加脫色工藝,建議MSBR后續工藝串聯氣浮工藝。
 


工(gong)程(cheng)圖片
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